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瀏覽:- 發(fā)布日期:2024-08-06 13:55:46【

本文通過提高蒸汽壓力和溫度,改造蒸汽管道,并對汽輪機結(jié)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)改造,解決了原蒸汽回收量少、蒸汽品質(zhì)差、汽輪機發(fā)電效率低、機組磨損嚴(yán)重的問題。蒸汽回收量比原來增加30 kg/t,發(fā)電效率提高了24%,日均發(fā)電量比原來提高了50000 kW·h,極大地提高了煉鋼飽和蒸汽的回收利用效率。

山西建邦集團有限公司有三座80 t轉(zhuǎn)爐,日產(chǎn)飽和蒸汽約500 t,噸鋼產(chǎn)蒸汽量50 kg。與國內(nèi)同爐型企業(yè)相比,蒸汽回收量較低,蒸汽的品質(zhì)較差。為滿足生產(chǎn)及節(jié)能需求,進(jìn)一步挖掘煉鋼能源潛力,提高企業(yè)效益,在吸取國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,對煉鋼的蒸汽回收進(jìn)行節(jié)能改造,采用提高蒸汽壓力和溫度,改造蒸汽管道,并對汽輪機進(jìn)行技術(shù)改造的辦法,最終達(dá)到了日回收煉鋼飽和蒸汽700 t,日發(fā)電95000 kW·h,同時煉鋼的工序能耗(折算為噸鋼標(biāo)準(zhǔn)煤消耗)下降到了–14 kg/t的水平。

原工藝技術(shù)存在的問題

飽和蒸汽現(xiàn)狀

目前山西建邦集團有限公司煉鋼車間現(xiàn)有380 t轉(zhuǎn)爐,正常生產(chǎn)每座轉(zhuǎn)爐產(chǎn)汽量為12 t/h,汽包出口蒸汽壓力設(shè)計為1.2 MPa,安全閥設(shè)定蒸汽壓力為1.0 MPa,因此正常情況下出口蒸汽壓力為0.98 MPa;同時,棒材加熱爐汽化冷卻產(chǎn)汽6 t/h,汽包出口蒸汽壓力0.7 MPa,線材加熱爐汽化冷卻產(chǎn)汽6 t/h;管網(wǎng)總蒸汽量為10~12 t/h,壓力0.3~0.5 MPa,溫度160℃,軋材廠飽和蒸汽因為壓力低、含水量大,作為補汽直接進(jìn)入汽輪機。飽和蒸汽各參數(shù)見表1。


目前飽和蒸汽存在的問題

煉鋼生產(chǎn)吹氧冶煉過程是間斷的,吹氧時煙氣溫度高,瞬時產(chǎn)生大量的飽和蒸汽;而在不吹氧階段,蒸汽的產(chǎn)生量明顯降低,從而導(dǎo)致煉鋼飽和蒸汽是間斷和波動的,瞬時的產(chǎn)量比較大,因此需要利用蒸汽蓄熱器來平衡調(diào)節(jié)蒸汽的供汽量和壓力。目前飽和蒸汽存在的問題:(1)壓力和溫度波動大。由于煉鋼吹氧的間斷性,煉鋼產(chǎn)生的飽和蒸汽壓力和溫度也是波動的,壓力范圍:0.40~0.98 MPa,溫度范圍:150~180℃。(2)蒸汽的回收量少。汽包的壓力設(shè)定需重點考慮安全,特別是煙道的材質(zhì)不能承受較高的蒸汽壓力,經(jīng)常因蒸汽壓力高導(dǎo)致煙道漏水,因此安全放散閥的設(shè)定壓力較低導(dǎo)致蒸汽回收一旦到達(dá)安全壓力時汽包會自動放散,蒸汽回收量少于同行業(yè)其他企業(yè)。(3)軋材加熱爐的蒸汽量明顯低于設(shè)計要求,主要是因為汽包的給水泵葉輪磨損,水泵漏水嚴(yán)重,當(dāng)汽包的壓力高時,補水不及時。因此軋材加熱爐的壓力安全閥設(shè)定值也較低導(dǎo)致蒸汽送出的壓力較低。

解決措施及設(shè)計方案

解決措施

針對目前生產(chǎn)中存在的問題,擬定以下解決措施:(1)更換煉鋼的煙道,利用檢修時間,將煉鋼的煙道更換為可承受壓力23 kg/cm2的汽化冷卻煙道,同時更換高級別的汽包,更換后將汽包設(shè)定壓力調(diào)整為20 kg/cm2,保證出口蒸汽的品質(zhì),壓力≥1.20 MPa(2)重建一條f320 mm的蒸汽管道,保證最大蒸汽量可達(dá)50 t/h,對蒸汽管道作保溫措施,溫度≥160℃;(3)對軋材廠的汽包給水泵進(jìn)行更換,提高汽包的蒸汽壓力不低于7 kg/cm2;


(4)原煉鋼蒸汽一部分用于冬季供暖,將供暖管道進(jìn)行改造,利用沖渣水余熱供暖,解決了蒸汽的浪費問題,改造后煉鋼的蒸汽回收量日均可達(dá)700 t,噸鋼蒸汽回收量達(dá)到了80 kg/t,比原來的50 kg/t提高了30 kg/t;(5)增加一臺150 m3蓄熱器,保證蒸汽的蓄熱能力,同時更換汽輪機的汽水分離器,保證進(jìn)入汽輪機前的蒸汽汽水分離徹底。采用以上幾條措施以后,煉鋼、軋材供出的蒸汽品質(zhì)有了明顯改善,蒸汽出口的壓力可保證在1.0 MPa以上。

汽輪機的設(shè)計方案

利用公司淘汰的一臺N15-3.43中壓汽輪機進(jìn)行改造,增大了蒸汽的通流量,對汽輪機的葉片重組,將末級葉片前置,改變了動靜葉片的角度。改造后的汽輪機參數(shù):型號N6-0.6;進(jìn)汽壓力0.6 MPa;進(jìn)汽溫度170℃;額定轉(zhuǎn)速3000 r/min;額定進(jìn)汽量53.1 t/h;額定排汽壓力<9.0 kPa;汽耗率7.98 kg/kW·h。將一臺舊的15000 kW中溫中壓汽輪機改造成為6000 kW飽和蒸汽汽輪機,發(fā)電機功率6000 kW。循環(huán)冷卻水采用原有的二臺機力塔,循環(huán)水設(shè)計能力3000 m3/h。主廠房位置利用棒材車間門口的一片空地,采用固定樁作基礎(chǔ),混凝土排架結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)屋面,運轉(zhuǎn)層采用島式布置,主廠房內(nèi)設(shè)一臺20/5 t雙梁橋式起重機,供汽輪機檢修使用。蓄熱器放在主廠房旁邊,二臺蓄熱器并聯(lián)使用。

節(jié)能技術(shù)指標(biāo)分析

汽輪機項目改造完成后,蒸汽品質(zhì)有了明顯提高(見表2),汽輪機入口蒸汽壓力可保證在0.6 MPa以上。充分回收了煉鋼、軋材的飽和蒸汽,實現(xiàn)了日回收煉鋼飽和蒸汽700 t、軋材補汽288 t、日發(fā)電95000 kW·h的良好指標(biāo),同時煉鋼的工序能耗下降到了–14 kg/t。

經(jīng)濟效益分析

利用公司淘汰的一臺N15-3.43中溫中壓汽輪機進(jìn)行改造,增大了蒸汽的通流量,對汽輪機的葉片重組,將末級葉片前置,改變了動靜葉片的角度。投用后,發(fā)電汽耗10.4 kg/(kW·h),相比改造前的發(fā)電汽耗(13.7 kg/(kW·h))降低了3.3 kg/(kW·h),發(fā)電效率提高了24%;日均發(fā)電量增加了50000 kW·h/d,每度電按0.6元,每年增加發(fā)電效益1666萬元,投資1年即可回收成本。

結(jié)束語

對煉鋼和軋材飽和蒸汽回收系統(tǒng)進(jìn)行了改造,蒸汽量和蒸汽品質(zhì)均得到了明顯提升。通過將一臺舊的15000 kW中溫中壓汽輪機改造成為6000 kW飽和蒸汽汽輪機,降低了投資成本,蒸汽的利用效率也得到大大提高,日均發(fā)電增加50000 kW·h,比原來增加發(fā)電量111%。項目的投用,提高公司自發(fā)電率,降低了綜合產(chǎn)品能耗;盡管轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的不均衡和波動性造成機組發(fā)電量波動較大,但通過蓄熱器的擴大,蒸汽波動得到了控制,煉鋼和軋材產(chǎn)生的蒸汽完全進(jìn)行了回收利用。該項目投資回收期短,具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。采用汽輪機發(fā)電,能夠使煉鋼工序能耗大大降低,同時使生產(chǎn)工序變得更加清潔高效。




文章來源——金屬世界

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